洗煤廠介耗現狀:
某洗煤廠為重介洗煤廠,目前噸原煤介質消耗平均在5kg,有時甚至更高,但這在較增設TBS前(7~8kg/t)有了很大程度的提高。介質消耗居高不下是擺在我礦洗煤廠面前的一大難題。
影響該洗煤廠介耗的因素:
?。?)磁鐵礦粉質量管理。我礦洗煤廠用作加重質的磁鐵礦粉,真密度為4.5g/cm3,磁性物含量為98.9%(剛做過檢測)符合重介洗煤廠對磁鐵礦粉的要求,但水分含量相對較高為16.5%(中國神華神東煤炭集團洗選中心對磁鐵礦粉水分的考核指標為≤8%)。
磁鐵礦粉水分對介耗也是有影響的。案例:神東煤炭集團補連塔洗煤廠采用抓斗機直接將介質加于合介桶,如果水分高,會使介質結團成塊,不僅造成加介困難,而且,介質進入懸浮液中難于分散,造成懸浮液不穩(wěn)定,集控中心顯示的合介桶磁性物含量會相對較低,即配置相同密度的重介質磁鐵礦粉水分越大所需要的磁鐵礦粉越多。特別是在冬天,介質送來時經過較遠的路程,如果水分太大,磁鐵礦粉會凍結成塊,影響更大。
(2)生產技術管理。①該洗煤廠在增設TBS后小時入洗量明顯增加,但其它設備并沒有相應的擴能,生產能力適應不了目前的上煤量造成介質的損失。案例:201原煤皮帶的設計運輸能力為460t/h,現在的上煤量集控室數據都在600t/h左右,按201皮帶秤17%的誤差計算,實際上煤量為498t/h,高于原來的設計,造成合介桶經常外溢造成鐵粉損失。②磁鐵礦粉的添加位置。目前該選煤廠磁鐵礦粉添加位置有兩處一處加入合介桶,另一處加入精煤稀介桶磁選機入料。通過加入磁選機入料來凈化磁鐵礦粉中的煤泥此方法合理,但在添加磁鐵礦粉時精煤稀介桶磁選機處理量明顯不足,造成鐵粉進入尾礦中損失。③生產過程中的控制,生產中應多利用分流器來提高合介桶中的磁性物含量,分流器的作用是用來分離出脫介篩下介質中的煤泥,從而提高合介桶中的磁性物相對含量,使磁鐵礦粉很好的循環(huán)利用。
?。?)煤質管理。該洗煤廠入洗原煤以礦自身出產的原煤和外購原煤為主,入洗的原煤煤質變化比較大,需要及時的了解原煤煤質及可選性的變化情況,煤質的變化對密度的影響很大,從而影響介質的消耗量。當入洗的原煤泥含量增大時,會影響脫介的效果,造成產品帶介率高。
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